水泥窯尾除塵器出現(xiàn)的冒白煙、顆粒物排放超標、布袋結(jié)露或板結(jié)、布袋失效和破損等異常情況,不都是布袋本身制造質(zhì)量因素造成的,還與除塵器設(shè)計、水泥生產(chǎn)原料、水泥窯運行、除塵器日常維護等都有很大的關(guān)系。具體分析如下:
(1)顆粒物排放超標。
它是指粉塵顆粒物排放沒有達到規(guī)定的限制值(通常是超過10mg/Nm3)。造成顆粒物排放超標的原因大體有四種:
一是布袋破損形成直排,造成顆粒物排放超標。通過查找并更換破損的布袋就可以解決該問題;二是布袋沒有破損,但是由于制造質(zhì)量原因,導(dǎo)致超細粉塵從布袋表面穿透布料(通常說的透塵現(xiàn)象)而造成排放超標;三是花板孔密封不嚴(花板□大小不一、布袋袋□與花板配合有誤)導(dǎo)致粉塵從袋口溢出而超標;四是除塵器箱體、煙道等焊縫開焊導(dǎo)致含塵氣體沒有經(jīng)過除塵器而直排,造成排放超標。
顆粒物排放超標可以通過煙囪能夠肉眼觀察到,還可以在中控室直接讀取排放數(shù)值。具體的布袋破損部位、透塵與否、開焊縫隙、花板密封不嚴等通過熒光粉檢測很容易被發(fā)現(xiàn)。
(2)水泥窯尾除塵器煙囪時常有“白煙”。
窯尾白煙主要是在秋冬季節(jié)北方地區(qū),觀察中控室監(jiān)測的顆粒物排放沒有超標(在限定的允許范圍內(nèi)),但是煙囪卻有“白煙”冒出。白煙的形成主要是窯磨一體機在低溫狀態(tài)下,受大氣環(huán)境的超低溫影響,形成的過飽和水蒸氣,特別是在水泥磨間斷性開關(guān)機時更容易出現(xiàn)“白煙”,“氨逃逸”會加劇白煙的形成。適當提高煙氣溫度可以有效緩解甚至消除“白煙”現(xiàn)象。
(3)窯磨一體除塵器在生料磨停機時顆粒物排放超標。
這是很多水泥窯與生料磨機共用一臺除塵器經(jīng)常出現(xiàn)的問題,生料磨停機時顆粒物排放超標,生料磨開機后顆粒物排放就恢復(fù)到控制值之內(nèi)。這種現(xiàn)象與布袋制造質(zhì)量無關(guān),并不是布袋原因造成的,是除塵器運行與操作因素造成的。
水泥窯尾余熱發(fā)電、爐內(nèi)脫硝、生料磨多種工作狀態(tài)同時運行的煙氣,進入到除塵器入口的含塵氣體溫度只有80~110℃,粉塵與水汽混合貼附到布袋表面,造成阻力上升、迫使噴吹壓力加大形成相對穩(wěn)定的平衡狀態(tài)。在生料磨停機后,不僅進入到除塵器的粉塵會減少、水分也會突然減少、除塵器內(nèi)煙氣溫度會上升到150~180℃,受水分影響貼附在布袋表面的粉塵,在噴吹壓力作用下會突然脫落、使得布袋表面(局部)非常干凈,超細粉塵從布料的通道中穿透(透塵),造成排放超標;生料磨恢復(fù)生產(chǎn)后、溫度降低了,水分上去了,透塵的通道又被閉合,顆粒物排放重新達到標準以內(nèi)。因此在生料磨停機時降低清灰的噴吹壓力、適當延長清灰周期(加大清灰間隔時間),可以有效解決生料磨停機時排放超標的問題。
(4)除塵布袋結(jié)露和板結(jié)。
它是由于除塵器內(nèi)在低溫(低于露點溫度)狀態(tài)下運行、粉塵濕度大(水分大)而導(dǎo)致粉塵以粉狀或者塊狀粘附在布袋表面的一種現(xiàn)象。
除塵布袋無論是出現(xiàn)結(jié)露、還是板結(jié)現(xiàn)象,嚴格意義上講是由于低溫高濕環(huán)境造成的,與布袋制造質(zhì)量和選擇的材質(zhì)無關(guān)。影響結(jié)露與板結(jié)的因素有幾個:一是光滑的濾袋表面要比粗糙的具有更好的抗結(jié)露性能;二是拒水處理(>Ⅳ級)后,對結(jié)露和板結(jié)有一定的緩解;三是覆膜濾袋比同材質(zhì)的非覆膜濾袋具有更好的抗結(jié)露性能;四是機織布比氈類具有更好的抗結(jié)露性能;五是“氨逃逸”會加劇結(jié)露和板結(jié)。
防止結(jié)露或板結(jié),通常可以采取以下措施:一是做好除塵器箱體保溫是必要手段;二是保證除塵器密封性良好,防止冷空氣進入除塵器;三是適當提高煙氣溫度,保證在高于露點+20°C 狀態(tài)下運行;四是選擇合適的噴吹壓力和噴吹間隔時間等,這些都可以有效防止布袋結(jié)露和板結(jié)。布袋結(jié)露或板結(jié)后,可以采取手動清灰、空氣炮振打等方式進行處理,非覆膜除塵布袋也可以采取用水清洗方式進行處理。